2013年10月21日 09:10耐火材料网xxb
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金川集团铜冶炼厂通过技术革新提高铜转炉的生产效率,炼铜转炉寿命逐步提高。
2010年4月,铜冶炼厂熔炼一车间6号转炉在吹至第60炉次时,发现西侧端墙发红,如果此时停炉,将影响系统高负荷匹配化生产。该车间工序长李自玺根据自己多年积累的经验,通过观察分析、鉴定炉况,果断采取措施,采用炉壁热喷补技术,用喷补机对发红部位进行了喷补,使6号转炉生产至第181炉次后安全停炉,保证了系统正常生产。之后,他认真分析总结原因,找准了炉体衬砖的薄弱部位,采取有针对性的护炉措施,再未出现转炉端墙发红的现象。
铜冶炼厂熔炼一车间共有7台转炉,原来集中供风时,相互干扰,造成转炉吹炼波动。李自玺带领团队跟踪比对,摸索规律,使7套转炉都根据各自的工艺控制参数进行吹炼,同时,还对影响炉寿命的炉口、风口等进行严控和维护。如今,转炉寿命已由2009年的600炉提升至2012年的1200炉。仅此一项,每年节约耐火材料费近千万元。