2020年11月24日 09:11耐火材料网zr
【中国耐火材料网】
近期,陕钢集团龙钢公司华龙耐材创新思路、解放思想,在日常生产工作中寻求新的突破口,采取多项创新举措助力降本增效工作,将"成本再降100元"进行到底。
把控50吨钢包工序,实现浇注料、煤气消耗双降低
经过对标学习,结合公司炼钢老区实际情况,该单位增加风冷装置,对部分钢包进行风冷,让热态钢包在不泡水的情况下,降低急冷急热的影响,拆包时只需将表面渣层和烧结层进行拆除。从目前钢包干拆情况效果看,一次套浇能够节约1.8吨左右浇注料,以现有20-30%的干拆率推算,可降低成本0.15-0.23元/吨钢。同时该单位采用镁碳砖对钢包进行修砌,可应对当前煤气压力低且不稳定的情况,节约煤气消耗,使新包烘烤时间最长可达72小时,中修包可达36小时。
创新优化操作工艺,助推降本增效取得新成效
低包龄低成本无法满足炼钢生产现实需要,为此,该单位结合自身现场实际,创新优化操作工艺,将透气砖吹氩管改成外置式,钢包包底剥皮时,根据现场情况只将透气砖和座砖周围小范围拆除,其余部位根据侵蚀情况拆除。同时提高座砖、透气砖质量,提高包底一次使用次数,并在钢包包口部位适当选用经济用料,降低成本。针对使用过程存在的局部侵蚀情况,从原料配比、施工过程、过程监督、后期监护等方面补齐漏洞,弥补短板,助推降本增效工作取得新成效。